四川安山鋼廠電爐技術(shù)服務(wù)總結(jié)
簡(jiǎn)述
2019年7月29日技術(shù)團(tuán)隊(duì)與四川安山鋼鐵公司達(dá)成協(xié)議,煉鋼技術(shù)團(tuán)隊(duì)幫助其優(yōu)化工藝、提高產(chǎn)能為承諾,安山鋼鐵公司承諾在此前提下使用我們提供的爐襯。
耐火材料熱試兩個(gè)爐役的鎂碳磚,四川安山鋼鐵公司(甲方)要求我們的電爐鎂碳磚及鋼包碳磚,使用次數(shù)必須超過(guò)以前耐材廠家的使用次數(shù)350次(要求是不準(zhǔn)挖修一次性達(dá)到),之前他們歷史最高爐襯壽命為312爐(中途停爐一次挖修渣線磚),四川安山鋼鐵公司的設(shè)備裝備條件是具備較大提升空間的,但現(xiàn)場(chǎng)人員電爐操作水平較低,從供電制度、造渣工藝、供氧制度、氧槍和碳槍安裝的合理性、爐襯的砌筑工藝等都存在諸多問(wèn)題,設(shè)備管理不到位,廢鋼處理和分類(lèi)管理均離高產(chǎn)的要求相距甚遠(yuǎn)。經(jīng)過(guò)我們?cè)诂F(xiàn)場(chǎng)的觀察、調(diào)研,對(duì)其整個(gè)生產(chǎn)工藝及現(xiàn)場(chǎng)操作進(jìn)行細(xì)致的分析,并制定了相應(yīng)的整改提升方案。
四川安山鋼鐵當(dāng)時(shí)現(xiàn)狀
1. 產(chǎn)量低,未達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量,生產(chǎn)一年未超過(guò)50000噸。
2. 電耗偏高。
3. 爐襯壽命短。
4. 電爐小爐蓋壽命極低。
5. 生產(chǎn)成本極高。
6. 連鑄機(jī)擬定改造,目前連鑄機(jī)能力與電爐不匹配,一定程度上也影響產(chǎn)能提升。
7. 軋機(jī)故障率高,與前面產(chǎn)能不匹配;正在引進(jìn)新軋機(jī)。
采取改進(jìn)措施
1. 恢復(fù)了水平裝料進(jìn)料口與EBT之間的氧槍?zhuān)⑺醒鯓屩匦抡{(diào)整了安裝角度。
2. 在2#電極與EBT之間增設(shè)了一支碳槍?zhuān)WC全程造泡沫渣的需要。
3. 為了使耐材同步消耗,并最終達(dá)到延長(zhǎng)爐齡的目的,采取了熱點(diǎn)區(qū)局部加強(qiáng)砌筑法,使用一部分600mm的耐火磚,其余部位使用500mm的耐火磚。
4. 對(duì)新?tīng)t的爐底厚度和形狀作了相應(yīng)的優(yōu)化。
5. 制定了合理的廢鋼裝料方案。
6. 制定了合理的供電曲線。
7. 制定了合理的烘爐方案。
團(tuán)隊(duì)分工
1. 煉鋼團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)甲方電爐生產(chǎn)指導(dǎo),并重新對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行優(yōu)化,并制定出相應(yīng)方案。
2. 負(fù)責(zé)電爐砌筑工藝的優(yōu)化工作。
3. 負(fù)責(zé)電爐指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)工人的正確操作技能。
4. 試用時(shí)間段:我們的第一套爐襯9月18日上線使用,第二套爐襯10月15日早晨下線。
- 試用結(jié)果與之前歷史使用結(jié)果對(duì)照表:
供貨廠家 |
A |
B |
C |
鑫鼎耐火 |
電爐爐襯歷史最高壽命 | 電爐小爐蓋壽命 | 技術(shù)支持效果(班產(chǎn)爐數(shù)) |
312次(中途一次挖修渣線磚) | ≦174次 | 歷史最高17爐 |
280次(中途一次挖修渣線磚) | — | — |
260次(中途一次挖修渣線磚) | — | — |
380次(一次性) | 400次 | 18爐 |
- 技術(shù)服務(wù)前后的其他相關(guān)技術(shù)指標(biāo)對(duì)比:
序號(hào) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
指標(biāo)對(duì)比 | 服務(wù)前 | 服務(wù)后 |
爐襯壽命(次) | 歷史最高150次 | 380次 |
小爐蓋壽命(次) | 歷史最高70次 | 第一個(gè)250次 |
電耗(度/噸) | 420 | 370 |
電極消耗(kg/噸) | 1.6 | 1.3 |
平均冶煉周期(分) | 48 | 40 |
月?lián)Q爐次數(shù)(次) | 3—4 | 2 |
換爐時(shí)間(小時(shí)) | 12-16 | 10 |
月產(chǎn)量(噸/月) | 45000 | 60000 |
小結(jié)
1. 通過(guò)煉鋼工藝優(yōu)化,包括優(yōu)化新?tīng)t烘爐、供氧、造渣、供電曲線、最佳留鋼量等工藝,如果按照目前綜合生產(chǎn)能力60000噸/月,但由于安山廢鋼供應(yīng)出現(xiàn)短缺,有時(shí)被迫停產(chǎn);
2. 在耐材自身質(zhì)量良好的前提下,我們?yōu)槠鋬?yōu)化了耐材爐型,加壓塊時(shí)避免了電極折斷,電耗也比之前有明顯下降,但是仍有極大的提升空間,如果加強(qiáng)廢鋼管理,爐襯耐材使用壽命可達(dá)400次以上。之前兩個(gè)爐役挖修浪費(fèi)生產(chǎn)時(shí)間32小時(shí),按平均日產(chǎn)30爐,每爐產(chǎn)量80噸計(jì)算,我司按380次爐齡,就能提高產(chǎn)量3200噸。
3. 幫助改善造渣工藝、供電工藝,電爐小爐蓋壽命有了大幅度提高,但由于目前其小爐蓋選用低品級(jí)剛玉制作,壽命提高到上千次尚有難度。如果選用高品級(jí)剛玉制作,壽命達(dá)千次以上較為容易。
4. 如果進(jìn)一步優(yōu)化工藝和加強(qiáng)設(shè)備和生產(chǎn)全面管理,電爐應(yīng)該很快達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能。
5. 生產(chǎn)效率顯著提高,產(chǎn)能較以前提高20%以上。
6. 綜合經(jīng)濟(jì)效益顯著提高。