前言
自2016年中國政府取締中頻爐煉鋼生產(chǎn)線以來,通過產(chǎn)能轉換,取而代之孕育而生了一大批超高功率電弧爐-LF精煉爐-連鑄-軋鋼短流程生產(chǎn)線,2018年電弧爐建設進入了高潮,大量的電弧爐廠不斷地投產(chǎn),因此對廢鋼鐵料的需求量扶搖直上;廢鋼鐵料價格上漲、成品價格下跌。電弧爐行業(yè)面臨生產(chǎn)成本居高不下困境,成品利潤空間被急劇壓縮,許多頂裝料電弧爐廠家處于虧損狀態(tài);為應對低迷的鋼鐵市場,使企業(yè)繼續(xù)生存下去且具有較強的市場競爭力,節(jié)能型電弧爐成為首選并備受親睞;頂裝料電弧爐與連續(xù)加料的Consteel電弧爐相比,生產(chǎn)成本高的缺陷尤為凸顯,已經(jīng)失去了市場競爭力。許多運營中的頂裝料電弧爐的工廠紛紛改造成較為節(jié)能的水平連續(xù)加料(Consteel)電弧爐,進一步地挖掘成本潛能,最大限度地降低生產(chǎn)成本;一些新上馬的工廠則直接建設高配置的Consteel電弧爐或目前國際上更受推崇、更為節(jié)能的量子電弧爐,以期達到最低的生產(chǎn)成本。
在這樣的形勢下,中國鋼鐵行業(yè)尤其是建材行業(yè)的短流程企業(yè)中,Consteel電弧爐已成行業(yè)主流,同時隨著Consteel電弧爐的普及,其冶煉工藝和耐材工藝取得長足進步,各方面技術日趨成熟,已經(jīng)徹底顛覆了傳統(tǒng)電弧爐煉鋼模式,是短流程煉鋼的一次巨大革命和新的里程碑。
因此對于原有頂裝料電弧爐的廠家,擺脫困境的最佳可行方案是在原有頂裝料電弧爐基礎上,將其改造為Consteel電弧爐,這是一種最有效、投資最小、效果最顯著的方法;可提升產(chǎn)能約40%,同時達到降低綜合生產(chǎn)成本的目標,也是唯一的捷徑。
Consteel電弧爐連續(xù)裝料與傳統(tǒng)頂裝料電弧爐相比的優(yōu)勢
1. 冶煉周期縮短10-30分鐘;
2. 出鋼量提高10%;
3. 每噸鋼可節(jié)電80-100kwh;
4. 電弧爐變壓器的容量小20%-40%左右,可降低5%的增容電費;
5. 變壓器時間利用率高,高達90%以上。
6. 電極消耗減少20-40%;
7. 耐火材料減少5%;
8. 金屬回收率提高1.5-2%,可達94%的收得率。
9. 產(chǎn)能提高40%以上。
10. 廢鋼在預熱過程中氫氧化合物全部燒掉,冶煉過程中熔池始終保持沸騰,降低了鋼中的氣體含量,提高鋼的質(zhì)量。
11. 電弧始終處于泡沫渣狀態(tài),電弧特別穩(wěn)定,電網(wǎng)干擾大減少,可以不需要SVC裝置。
12. 噸鋼煙塵產(chǎn)生量由17kg-20kg,降低到11kg;
13. 噸鋼釋放的CO量減少20-30%;
14. 生產(chǎn)現(xiàn)場含塵量小于10mg/m3;
15. 二惡英和CO的排放量達到發(fā)達國家排放標準。
16. 風機功率相應減少30-40%。
技術團隊為國內(nèi)幾家Consteel電弧爐提升產(chǎn)能的案例
盡管中國的電弧爐廠家迫于市場競爭壓力紛紛建設Consteel電弧爐或?qū)⒃瓉淼捻斞b電弧爐改造成Consteel電弧爐,普遍存在的一個短板:在中國之前Consteel電弧爐少之又少,因此當Consteel電弧爐成為主流時,絕大部分工廠對Consteel電弧爐的冶煉工藝停留在頂裝料電弧爐理念上,處于摸索階段,除少數(shù)設計合理、裝備精良的工廠投產(chǎn)后在短時間內(nèi)達產(chǎn)外;其余的Consteel電弧爐工廠,由于客觀(先天設計缺陷)或主觀(操作人員對Consteel電弧爐的基本原理和冶煉工藝認識不到位)的原因,很長時間達不到設計產(chǎn)能;我們技術團隊抓住這一機遇為這些不達標的Consteel電弧爐工廠給予強有力的技術支持,從優(yōu)化煉鋼工藝和耐材工藝入手,加強原料管理、規(guī)范操作工藝、優(yōu)化供電曲線等強有力的措施,使這些廠家在短期內(nèi)達到設計產(chǎn)能,各項指標達到行業(yè)標準,有的工廠綜合指標在行業(yè)處于領先地位。
我們技術團隊對國內(nèi)多家產(chǎn)能不達標的Consteel電弧爐的鋼廠(全廢鋼冶煉)通過優(yōu)化冶煉工藝和耐火材料工藝及局部設備技術整改后,將這些生產(chǎn)不正常的鋼廠全部將提升產(chǎn)能到設計標準,部分消耗指標成為行業(yè)的標桿?,F(xiàn)將我們團隊服務過的具有代表性的三個不同容量Consteel電弧爐廠消耗指標數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計如下,各項指標均達到國內(nèi)行業(yè)的較高水平,為企業(yè)創(chuàng)造了可觀的利潤;并將Consteel電弧爐與國內(nèi)指標先進的同容量的頂裝料電弧爐指標分別進行對比,讓讀者清晰地、直觀地看到兩者的區(qū)別和差異。從綜合經(jīng)濟來看,Consteel電弧爐在綜合成本上遠遠優(yōu)于頂裝料電弧爐,具有極大的行業(yè)推廣價值。
- Consteel 電弧爐和頂裝電弧爐消耗指標對比:
電爐容量 |
裝料方式 |
出鋼量(T) |
回收率(%) |
電耗?(kwh/t) |
電極(kg/t) |
爐襯壽命(Time/set) |
氧氣(m3/t) |
石灰(kg/t) |
炭粉(kg/t) |
鎂球(kg/t) |
碳球(kg/t) |
60T | 80T | 120T | |||
頂裝料 | 水平裝料 | 頂裝料 | 水平裝料 | 頂裝料 | 水平裝料 |
65-70 | 65-75 | 80-90 | 85-95 | 125-130 | 125-135 |
86-91 | 90-93 | 88-91 | 90-93 | 88-91 | 90-93 |
400 | 350 | 390 | 340 | 370 | 310 |
1.6 | 1.2 | 1.5 | 0.95 | 1.3 | 1.05 |
420 | 480 | 450 | 550 | 450 | 620 |
26 | 26 | 26 | 24 | 22 | 21 |
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 |
24 | 20 | 22 | 18 | 22 | 16 |
5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
注明: 1、頂裝料電弧爐根據(jù)變壓器容量及輔助匹配決定冶煉周期為:45分鐘—60分鐘;2、Consteel根據(jù)變壓器容量及輔助匹配決定冶煉周期為:30分鐘—45分鐘;
小結:從上表統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出,Consteel電弧爐與頂裝料電弧爐相比顯著效果和優(yōu)勢如下
1. 冶煉時間縮短
2. 噸鋼電耗降低
3. 噸鋼電極消耗降低
4. 鋼鐵料回收率提高
5. 爐襯壽命大幅度提高
6. 綜合噸鋼成本降低200人民幣左右
技術團隊為國內(nèi)一家60噸頂裝料電弧爐改造為Consteel電弧爐的案例
這是一家經(jīng)過我們的技術團隊將頂裝料電弧爐改造為Consteel 電弧爐的鋼鐵廠,我們的技術團隊同時幫助廠家培訓現(xiàn)場人員生產(chǎn)操作、優(yōu)化工藝、提升產(chǎn)能的案例?,F(xiàn)將實際生產(chǎn)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和最終效益分析展現(xiàn)給大家,供大家對本文所闡述技術觀點有更深的理解,更直觀體現(xiàn)頂裝電弧爐改造成Consteel 電弧爐,關鍵消耗指標提升情況及對成本的影響程度,同時通過改造前后的產(chǎn)能提升及成本降低所帶來的經(jīng)濟效益來證實頂裝電弧爐改造成Consteel 電弧爐的可行性和必要性。
- 改造前后指標對比:
指標名稱 |
回收率(%) |
電耗?(kwh/t) |
電極(kg/t) |
爐襯耐材消耗 |
工人工資(元/噸) |
頂裝料 | 水平裝料 | 噸鋼價差(元/噸) | 備注 |
0.89 | 0.92 | 69 | 2300元/噸(廢鋼價格) |
410 | 350 | 36 | 0.6元/度(電價) |
2.1 | 1.2 | 27 | 30000元/噸(電極價格) |
280爐 | 400爐 | 10 | — |
68 | 30 | 38 | — |
- 經(jīng)濟效益對比:
每月26天生產(chǎn)時間,水平加料電爐日產(chǎn)量36爐/日,單爐產(chǎn)量60噸/爐;頂裝料電爐日產(chǎn)量22爐/日,單爐產(chǎn)量60噸/爐。
1. 水平加料電爐日產(chǎn)量:36爐/日×60噸/爐=2,160噸/日
2. 頂裝料電爐日產(chǎn)量:22爐/日×60噸/爐=1,320噸/日
3. 水平加料電爐月產(chǎn)量:2160噸/日×26天=56,160噸/月
4. 頂裝料電爐月產(chǎn)量:1320噸/日×26天=34,320噸/月
5. 綜合產(chǎn)能提升:(56160-34320)/34320=63.6%
- 年經(jīng)濟效益差分析:
以上表噸鋼生產(chǎn)成本差價180元/噸為計算基數(shù),改造后每月生產(chǎn)56,160噸。
月效益差:180元/噸×56,160噸=10,108,800元
年效益差:10,108,800元×12=121,305,600元
- 總結:
60噸頂裝電弧爐改造成Consteel 電弧爐,給企業(yè)帶來的可觀的經(jīng)濟效益:
1.?改造后產(chǎn)能提高63.6%
2.?成本降低180元/噸鋼
3.?月利潤增加10,108,800元
4.?年利潤增加121,305,600元
5.?投資改造設備的資金大約12,000,000元左右
6.?改造投資一個月可以回收
7.?設備改造投資僅占年增加純利潤的1/10
我們的技術團隊在三個月的技術服務時間內(nèi)圓滿地達到上表所示的指標提升,是一個極為成功的改造案例,進一步驗證了Consteel 電弧爐比頂裝料電弧爐有著無可比擬的優(yōu)勢,頂裝料電弧爐改造成Consteel 電弧爐投資小、降本明顯、見效快。在國內(nèi)外短流程鋼鐵企業(yè)具有極其商業(yè)推廣價值,早選早受益。
頂裝料電弧爐改造水平裝料電弧爐的相關事宜
- 需要增加設備及設備制作、安裝周期
1. 水平上料系統(tǒng)1套。
2. 電爐新作上爐殼、爐蓋各2套。
3. 爐體稱重系統(tǒng)1套。
4. 其它部分利舊。
5. 設備制作工期75-90天。
6. 安裝周期25-35天。
- 技術服務
1. 設備安裝技術指導
2. 設備調(diào)試技術指導
3. 設備調(diào)試期間的常規(guī)維修
- 人員培訓
1. 設備操作、維修人員培訓
培訓對象:設備操作人員、維修人員
培訓內(nèi)容:廢鋼連續(xù)加料裝置結構介紹、安裝、維護保養(yǎng)事項。
2. 設備一般電控操作、維護培訓
培訓對象:操作維修電工、維修保養(yǎng)人員
培訓內(nèi)容:廢鋼連續(xù)加料裝置電氣設備原理、操作、維護、包括變頻器知識介紹。
3. 工藝操作培訓
培訓對象:工藝技術人員及爐前操作人員
培訓內(nèi)容:廢鋼連續(xù)加料裝置工藝。
工藝優(yōu)化及產(chǎn)能提升培訓服務
- 冶煉工藝優(yōu)化
培訓對象:工藝技術負責人、值班長、爐長
培訓內(nèi)容:冶煉工藝-廢鋼管理、裝料工藝、連續(xù)加料工藝、送電工藝、泡沫渣工藝。
- 耐火材料工藝優(yōu)化
培訓對象:工藝技術負責人、現(xiàn)場技術主管、現(xiàn)場砌筑負責人及操作人員
培訓內(nèi)容:耐火材料砌筑工藝、鋼包砌筑、EBT快速更換工藝等。
- 精煉爐工藝
培訓對象:工藝技術負責人、精煉爐長
培訓內(nèi)容:精煉爐工藝優(yōu)化
- 培訓周期
根據(jù)當?shù)毓S員工的學習能力和對技能的掌握程度雙方協(xié)商確定培訓周期可為3-6個月。如達不到公司要求,可延長培訓時間,直到滿意為止。
結束語
我公司愿意用我們精良的技術團隊真誠與國內(nèi)外電弧爐生產(chǎn)廠家進行合作,形成從改造方案設計、安裝、調(diào)試,最終技術團隊現(xiàn)場服務直至達到設計產(chǎn)能一條龍式服務,真正實現(xiàn)共贏的目標。